
机床调整(zhěng)垫(diàn)铁铸件修复结果不佳的原因
本文导读:通(tōng)过对几种传统焊补工艺在机床铸件缺陷处的修补结果,分析机床调整(zhěng)垫铁铸件修复结果不(bú)佳的原因。通(tōng)过(guò)对铸造缺陷修补机在机床铸件的修复结果的研究,确定一种确实可行的在机床铸件(jiàn)上修复的新技术及其工艺。
通过对几种传统焊补工艺(yì)在机床铸件缺(quē)陷处的修(xiū)补结果,分析机床(chuáng)调整垫铁铸(zhù)件修复结果不佳(jiā)的原因。通过(guò)对铸造缺陷修补机(jī)在机床铸件的修复结果的研究,确定一种(zhǒng)确实(shí)可行的在机床铸件(jiàn)上修复的新技术及其工艺。
1、 传统焊补(bǔ)工艺的焊补结果(guǒ)及分析
材(cái)质HT200,导轨缺陷处面积S<1000mm2,深度h<8mm。热处理状态:3件未进行表面淬火,1件已表面淬火(huǒ)。用镍基焊粉(fěn)F103,电弧焊用铸铁焊条:Z308、Z248。 2.1.2喷焊设备,电弧焊设备,镍基焊粉F103(C≤0.15 8.0<Cr<12 2.5<Si<4.5 1.0<B<1.7 Fe≤8其余Ni),铸铁焊条:Z308,Z248。
1.1 喷(pēn)焊 按喷焊工艺执行,将导轨面(miàn)预热至150℃以上,完成初步焊粉的(de)喷涂后,将喷(pēn)涂面加热(rè)至900℃-1200℃以上,使焊粉熔化(huà)后形成平(píng)整面。由于预热及加热时间长,工件受热面积较大,热应(yīng)力较大,比(bǐ)电弧焊更容(róng)易产生裂纹,同时线收缩(suō)产生裂纹倾向更大。由于裂纹(wén)倾向受喷(pēn)焊(hàn)时间、喷层厚度等因素影响,缺陷大(dà)小受到一定限制,而且焊补的缺陷需清(qīng)理干净,由于(yú)喷粉中含Fe量比例较高,形成的喷层(céng)较电弧焊与母材的颜色更相近。但因具有一定量的Ni,所以无法(fǎ)与母材颜(yán)色更接近,焊(hàn)补后可以进行机械加工。
1.2 电弧(hú)焊 用铸铁焊条Z248进行焊补,焊(hàn)补工艺分两种,第一种:焊前预热(rè)至550℃-650℃,焊补后保温5-8小时;第二种:工件焊前不预热,焊后保(bǎo)温3-4小时。两种方法均易出现裂纹、硬点,焊(hàn)补后不容易进(jìn)行机械加(jiā)工。焊条价格便宜。 用镍(niè)基铸铁焊条Z308焊条焊补,焊层与焊层之间应停顿冷却至(zhì)60℃以下,焊补区少气孔、裂纹产生,机械加工性良好,结合强度高、无脱落现象,由于调整垫铁加工后吸油及焊条吹力(lì)的影响,易产生咬边、形(xíng)成“焊补痕迹”,焊补区颜色(sè)与母材有很大区别,而且焊条价(jià)格昂贵。
1.3 结果(guǒ)分析 传统的喷焊、电弧焊工艺,焊补后易产生裂纹,工件易受热变形,容易出现二次气孔,焊补处金属颜色与母材差异大是其共(gòng)同的特点,这也是(shì)传统焊补工艺不能彻底解决(jué)机床导轨缺(quē)陷修复的根本原因。
2、 铸造缺陷修补(bǔ)胶的修补效果(guǒ)及分析:
现在企业中使用的填补剂种类繁多,质量(liàng)也(yě)相差甚远,本文仅以能满足铸造质量标准要求的(de)填补剂的实验结果为依据(选用奥可牌铸造缺陷修补胶中(zhōng)的AK01-2及AK01-2B两种型号)。
2.1、 施胶前的表(biǎo)面处理:
未经过加工的HT250试(shì)块两个(100X100 X50)表面有¢2-¢10mm的气孔、砂眼若干;经(jīng)过(guò)加工的HT250试块两个(100X100X50),表面粗(cū)糙度为(wéi)3.2 ,有¢2-¢10mm的气孔砂眼若干。首(shǒu)先用电(diàn)动工具或铲削(xuē)工具去除砂子及氧化皮,再用丙酮清洁表面。
2.2、 调胶(jiāo)及涂胶:
未加工表(biǎo)面的缺陷填补,应选用非加工表面缺陷修补胶(AK01-2),按2:1的重量或体积比(bǐ)例分别取A胶(jiāo)2份,B胶1份,充(chōng)分混合均匀(按一个方向搅拌)用专(zhuān)用调胶刀或硬(yìng)橡胶将胶用力刮(guā)平,注意孔洞内空气的排除,所调胶(jiāo)体应在30-40分钟(zhōng)内用完;加工面的缺陷填补(bǔ),应选择加工面缺陷(xiàn)修补胶(AK01-2B)按说明书上的规定比例,将(jiāng)A、B胶体调均,在涂胶过程(chéng)中,应注意与(yǔ)表面平整(zhěng)及基准面的保护。
2.3、 效果检测与分析:
12小时后,将未加工的试块(kuài)进行抛丸处理,未见脱落、表面状态(tài)及颜色与基准面接近;12小时后将加工过的机床垫铁重新进行车削及铣削,未见(jiàn)脱落、颜色与加工表面接近。
2.4、 结论:
所试验(yàn)胶(jiāo)种可以满足喷丸、喷砂、车、铣、铇、磨不脱落的要求(qiú),既可以满足性能方(fāng)面的修补要求;颜色与基体面接近,不能满足严格的色差要求,胶体(tǐ)属非金属,需得到客户的认可,但(dàn)修补成本低,使用方便,效率高,也(yě)已逐步成为一(yī)种广泛的修补方法。
3、 铸造缺陷修补机的焊补效果及分析:
3.1 试棒的制作与分析 准(zhǔn)备一根Φ30mm×200mm的试棒,材质为HT250,表面粗糙度为Ra0.8,在表面钻4-5个Φ5mm深3-4mm的孔,用AKZQB-2000C型铸造缺陷修补机进行(háng)焊补,补材选用0.8#、厚度为0.25mm的金属片及厚度为0.4mm的HT250铁屑。焊补处未见明显分界线、过(guò)渡区域微小、焊补点附近未见碳化物析出(chū)、焊补处金属组织致密,未见裂纹的产生。焊补点附(fù)近及整个试棒常温,焊补点金属(shǔ)颜色与母材相同,补材为0.8#的焊(hàn)补(bǔ)点比母材更致密,补材为同材质的焊补点与母材致密度相同,金相(xiàng)组织分析:无裂纹、周边金相组(zǔ)织未改变、无内应(yīng)力,未出现硬化、软化现象。
3.2导轨缺陷的(de)焊补效果及分析
材(cái)质:HT200;热(rè)处理状(zhuàng)态:表面淬火2件,硬度50—56HRC;未进行表面淬火2件,硬度170-230HB,缺陷Φ1-Φ6mm;深3-4mm缺陷数个。AKZQB-2000C型铸造缺(quē)陷修补机,补材为0.8#、Φ0.8mm的金属丝及(jí)HT200材质的铁屑。泊头宇鑫量具生产各(gè)种优质的机床垫铁,产品质量可靠、使用寿命长。
焊补效果及分析:宏观检测,焊补(bǔ)点金属颜色与母材相同,无咬边、无烧痕,焊补点附近及整个制(zhì)件常温。用30倍放大(dà)镜及硬度计现场检测焊补情况,结果显示:无(wú)明显分界线(xiàn),焊补点金属致密、无裂纹、无砂眼,0.8#补材焊补点(diǎn)硬度180-220HB,HT200补材焊补点硬(yìng)度210-240HB,未(wèi)淬火导轨面焊(hàn)补点附近,硬度HB160-210。淬火导轨焊补点(diǎn)附近硬(yìng)度51-56HRC,未见(jiàn)退火、软化现象,经探伤(shāng)剂检(jiǎn)测合格。可以进行机械加工,焊补处金属颜色与母材相同,满(mǎn)足加工面缺陷修复的品质检测要求。